综合含水保持在92.3%
采收率达到43.9%
……
开发了54年后
孤岛采油厂
在全国同类油藏中
依然保持较高的开发水平
尤其是今年一季度
他们产量超计划运行
存量区块日递减
从5.6吨/天降到3.1吨/天
自然递减率下降4.3%
取得多年来最好的开局
他们有什么法宝
我们一起来看看
孤岛采油厂
今年新井产量任务8万吨
占总产量的3.3%
未来增储上产的主阵地
依然以老区为主
近三年,他们加大开发方式转型,稠油转水驱、化学驱的成效显著。先后有多个井组从热采转为冷采,稠油转周工作量下降了一半,但是产量保持不变,把节省的注汽转周成本投向了更多长效和基础工作。
利用就地分水、就地回注,充分补充断块油藏能量。去年孤岛厂对采收程度低于30%,采油速度低于0.5%的“双低”单元打起歼灭战,实现年增油3.4万吨,自然递减率下降8.8%。
曾经被称为“水上飘”的孤南油田,采用立体式开发,产量由50吨上升到吨,采油速度上涨0.6%。
采收率和含水是
评价油田开发效果的重要指标
孤岛厂
在采收率达到43.9%的情况下
把含水控制在92.3%
不断挑战采收率极限
从开发曲线上看,孤岛厂连续30年把综合含水控制在92%左右,综合上涨幅度仅为2.3%。特别是“十三五”以来,综合含水不升反降,由92.8%下降到92.3%。
孤岛厂把单井采单层作为特高含水期的开发手段,通过均衡注采实现有效驱替,实现特高含水期的精准开发。同时,通过完善井网,注采流线调整,提高注入和采油的质量实现控制含水,利用上下层系互换,发挥层系潜力,控制含水同时实现产量大幅增长。
这一认识在中石化先导试验项目孤岛西区北馆3-4项目得到验证,该项目通过改变注水层系,调整注采流线,日产油量上升50吨,含水由98.0%下降至96.5%,预计提高采收率2.1%。
今年孤岛厂职代会上提出
“十四五”期间
孤岛采油厂要实现较长一段时间
规模稳产万吨的奋斗目标
他们的潜力方向
又在哪儿呢
虽然孤岛厂采出程度达到40%,但地下还有2.85亿吨储量没动。同时,他们在潜山方向也已经取得突破。
下一步,他们将按照油田“三个三分之一”要求,利用分类施策提高整体采收率。
高采收程度区块
加大技术创新力度,积极开展先导试验;
低采收程度区块
深化油藏认识,加强油藏经营管理,提高采收程度;
未动用区块
通过技术进步和创新试验,把储量动起来。同时瞄准技术瓶颈难题,打造形成挑战采收率极限的“杀手锏”技术。
转自中国石化胜利油田